HRD-50每小时产氯50g 材质PVC 颜色白色 计量泵威尔沃夫 消毒方式氯消毒
设备制造特点
1. 二氧化氯发生器是自动控制运行的真空投加系统,操作安全可靠。
2. 发生系统氯酸钠转换率在85%以上。
3. 控制系统采用微电脑控制,可实现自动恒温控制,缺料、欠压、保护功能。
4. 设备布置工艺合理,管路、管件、阀门等配件布置美观,单元为所有部件在本公司装配固定好,确保在运输过程中不遗失、损坏。
5. 框架内所有结构、材质,都能满足当地环境的防腐要求,并在此基础上选用产品。
五、 设备安装条件
1. 设备应安装在室内,工作环境温度要15℃以上。
2. 二氧化氯具有强腐蚀性,因此,在设备安装时应避免与其它设备置于同一房间。
3. 设备间应铺设水泥地面,并有冲洗水源和排水下水
所以如何进一步改善饮用水水质,让人们喝上安全饮用水,显得愈发重要。与此同时,在油田开发生产中,如何防止水质对油井、管线造成的损失,也成为石油企业降本增效的一个大问题。而智能型二氧化氯发生器不但为改善城乡居民的健康生活水平做出了贡献,而且在大港油田、华北油田的防腐工作中发挥了重要作用。 由于二氧化氯*不稳定,不少企业采用复合法生产二氧化氯,其产出物中的对水体形成二次污染,严重影响了它的杀菌效果;而运用AB液生产二氧化氯的方法,其添加量不稳定,浓度不易控制,生产效率低,运输成本高,因而制约了该项技术的推广应用。而智能型二氧化氯发生器则采用了“多级增压反应技术",即在反应器中装进多级增压反应装置,使中和反应速度加快、反应*充分、纯度*高、无残留。这是区别于其它国内外任何反应器的主要装置。采用“分片多级双向涡流混合技术"。 二氧化氯在大港油田、华北油田等油田回注水中投入使用,成为油田回注水的克星。近日,智能型二氧化氯发生器在华北油田回注水采油系统中进行了3个月灭菌消毒应用观察及现场取样检测。检测结果表明二氧化氯发生器使油田回注污水3种含量全部达标,管线、设备腐蚀速率明显下降,不仅有助于提高油田注水质量,还起到稳产增产、节能降耗的作用。 我国目前有70%的油田进入中后期开采阶段,为保证增产和地壳安全,油田中后期开采通常采用注水开采,将采出水处理合格后增压又回注地层。但油田回注水含量普遍较高,不仅污染地层,还对储集层造成损害堵塞,导致采收率下降,严重制约油田的可持续发展。 即在混合器中加入多级叶片双向涡流混合装置,其目的是通过双向涡流混合使二氧化氯在较短的时间内与流动的水**均匀混合;采用“的传感技术"及“传感器探头自动清洗技术",实现了二氧化氯发生装置控制的全程自动化、智能化,它生产的二氧化氯纯度高,安全程度可靠性高,而且大大降低成本。
由于二氧化氯本身*的性质所决定,在制备过程中很容易发生爆炸,出现这种现象是由各种原因而引起的二氧化氯分解所致。
其化学反应如下图(1)所示:
2ClO₂ → 2Cl₂ + 2O₂
由(1)式可以看出,二氧化氯分解生成和氧气,这不但使二氧化氯收率降低,而且也使二氧化氯纯度降低。实际生产中影响二氧化氯分解的因素很多,有时各种因素互相影响,一般来说主要是二氧化氯浓度过高或瞬间浓度过高而导致分解,初期表现只是爆鸣(缓慢爆炸),此时必须引起注意和采取有效措施,否则二氧化氯在分解过程中又放出热量,使反应温度升高,进一步使二氧化氯的生成速率加快,从而产生剧烈的爆炸而酿成事故。如何控制二氧化氯发生器内二氧化氯的浓度就成了二氧化氯发生器设计中的关键问题。
影响二氧化氯浓度,除与二氧化氯发生器的结构和合理的配量有关外,还与外界操作因素有关,如二氧化氯发生器内的真空度大小,直接关系到发生器内部参数的变化,诸如温度和二氧化氯脱出速度,否则就会带来不安全因素。同样二氧化氯发生器为达到良好的气-液分离效果,发生器内必须保证有气体的安全通路,既要保持反应顺利进行,又要防止二氧化体在发生器上部的积聚,这与发生器结构有关,也与内部真空度大小有关。真空度过大或过小均会破坏二氧化氯发生器内安全稳定的运行,可见二氧化氯发生器内适宜的真空度是安全稳定运行的前提。
要实现二氧化氯发生器安全稳定操作,*要使用自动化仪表,使生产操作的“动态响应"快;另一方面要特别重视二氧化氯发生器的设计和操作条件,应使发生器和反应条件处于稳定的情况之下,当物料的流量、浓度或温度由于某种原因而有波动以后,二氧化氯发生器能自动恢复到正常操作状态,这就是二氧化氯发生器的动态特性即稳定性,在设计时必须予以认真考虑。
连续操作反应器是反应器内的物料和产物随进随出,连续流动,这种反应器的特点是反应物浓度自始至终为一常数,因而反应速率也是确定不变的,这对氯酸钠和双氧水在硫酸介质中进行的自催化反应尤为有利。在这种反应器里的物料充分混合,化学反应可以一直以大的反应速度进行,同时还进行传质,传热和气-液分离的过程,从而提高生产率。几个这样连续操作的反应器串联即成连续多级反应器,这种反应物料从* 1 个反应器加入,依次通过各反应器,产物(二氧化氯和釜残)分别从塔*和塔釜排出,这种连续多级反应器既可以减少对反应不利的返混,同时物料在反应器中停留时间比单个反应器要集中在平均停留时间附近,从而可以达到较高的转化率,同时生产过程容易控制,产品稳定,需要较少的人力和操作费用。